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某车型主减速器啸叫的分析与优化

2024-10-24 07:46
由于在路试工况主要有最高加速档的加速工况和带档滑行工况。因此,本文研究也针对这两个工况进行仿真分析。在此以主减速器的主齿大轴承的振动加速度作为分析结果。下图3所示为某一车型的原始结构方案的仿真分析结果。   

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图3  某车型原结构的仿真结果

 (2) 实车测试

在车内第三排座椅中间位置放置麦克风,测试出各工况下的整车内噪。如图4所示,为原结构方案的噪声测试曲线,红色线为整车内总噪声,黑色线为主减速器噪声的目标线(整车内噪声-10dB),绿色线为主减齿轮阶次噪音。有图可以看出,主减阶次噪音有多处超过目标线,这是不可接受的状态。

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图4  某车型原结构的实测结果

4.优化设计与结果                                       

通过上述可知,为降低原结构方案的主减啸叫声,本此研究主要做了以下几点优化:

①改善主减齿轮的支撑刚性

为保证主减齿轮的啮合平稳,即错位量变化小,使得齿轮的啮合印迹偏移程度降低。根据受力情况,合理布置主减速器壳体和差速器壳体的加强筋。为了提高支撑轴承的刚度,优化设计轴承参数。为了提高主齿轴刚度,适应缩短主齿轴承的跨距。   

②对主减齿轮优化设计

主被齿作为激励源,则应重点优化。在优化主齿轴承的支撑刚性之后,对主减齿轮进行修形优化。减小TE值,且根据印痕随受力变化的走势及变化,合理布置初始印痕。

③优化响应及传递路径的结构

由于传动轴的扭转振动和弯曲振动为主要的响应,因此对传动轴的结构进行优化,降低扭转振动和弯曲振动的强度。主要通过轴的管径和壁厚进行优化。

优化设计之后的分析结果,如下图5所示。主齿大轴承的振动加速度幅值都有所降低。

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图5  优化结构的仿真结果

实车测试结果如图6所示。红色线为整车内总噪声,蓝色线为主减速器噪声的目标线,绿色线为主减齿轮阶次噪音。主观感受加速和滑行的主减啸叫明显减小。测试的曲线也达到目标要求。   

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图6  优化结构的实测结果

5.结论

本次研究通过主减啸叫发生的根本原理上进行研究分析与优化,并成功的应用到实车上,验证了研究分析与优化的正确性。并有效地解决了我国汽车行业内多年以来的这一难题。

参考文献

[1]日本自动车技术会.汽车工程手册1.北京:北京理工大学出版社,2010.

[2]李润方、王建军.齿轮系统动力学.北京:科学出版社,1997.    

作者:黄振之 (柳州孔辉汽车科技有限公司,广西 柳州 545007)

来源:汽车NVH云讲堂

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